K系列減速電機軸承失效改進。失效原因分析:造成錐齒輪減速機軸承失效的主要原因,是軸承運轉(zhuǎn)過程中的沖擊載荷作用,導(dǎo)致K系列減速電機軸承內(nèi)圈轉(zhuǎn)速瞬時降低,承載滾子轉(zhuǎn)速也隨之降低,而保持架隨同非承載滾子起由于慣性仍以原速運轉(zhuǎn),造成保持架貫穿承載滾子恢復(fù)正常轉(zhuǎn)速時,與保持架支柱發(fā)生第二次撞擊,撞擊力較前次小,但方向與前次相反,因此保持架支柱始終處于交變剪應(yīng)力作用下,并在支柱焊接部位和螺紋尾部被剪斷,另個原因是K系列減速電機保持架支柱脫焊,由于采用熔化保持架墊圈外端面黏結(jié)支柱端面的方法焊接,焊接強度較差,當承受沖擊或振動載荷時容易脫焊。
提高焊接強度:采用增大熔池的臺階焊口形式加強焊接強度,摒棄常用的螺紋退刀槽,采用較小的過渡實現(xiàn)螺紋自然收尾,減小錐齒輪減速機保持架支柱受力時,焊接部位與螺紋尾部的應(yīng)力集中,此外,對滾子端面相對應(yīng)的保持架內(nèi)端面進行優(yōu)化設(shè)計。先,內(nèi)、外徑向端面斜切角度,以利于潤滑脂進入滾子支柱孔,改善支柱和滾子支柱孔之間的摩擦;減小保持傘齒輪減速機架和滾子端面的接觸面積,改善接觸特性,避免因過分摩擦引起的燒傷、膠結(jié)現(xiàn)象。其次,將支柱焊接孔的焊接部分由原來的45度倒角改為沉孔形式,又增強焊接強度,避免脫焊。
改變K系列減速電機的軸承游隙:軸承的工作轉(zhuǎn)速高,潤滑和冷卻條件條件較差, 應(yīng)適當放大軸承徑向游隙,然而由于軸承工作中存在強烈沖擊,軸承游隙又不能過大,實踐中將軸承徑向游隙定在0組和3組之 間。改進后的軸承經(jīng)過實用,運轉(zhuǎn)時間超過原來的設(shè)備。http://m.kunshanjiayi.com/kxiliejiansuji.html
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